压滤机分离设备专业制造企业,集开发、设计、制造、服务于一体,具有专业的生产技术,先进的生产工艺,精良的制造设备,完善的检测手段。为满足不同用户的过滤需求,我们不断开发完善产品技术和品质,提高产品的自动化程度和售后服务质量。
压滤机规格从800-2000型几十种型号上百种规格,过滤面积从2-1460平方米
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船舶每一样设备检修后都要及时测试,测试过程中必须严密监测其运行状况,确保检修过程正确无误,确保设备运行正常。非常奇怪,上船已经一个月了,都没有见三管轮使用焚烧炉,不过这段时间大家确实都比较忙,但是还是忍不住询问,后来得知焚烧炉的风机是我们上船前刚刚更换的,之前使用焚烧炉不慎将风机打快掉了,可能是心里有阴影了把,刚刚装复的焚烧炉仅仅测试了以下,一直没有再次尝试使用,但是焚烧炉是关
船舶每一样设备检修后都要及时测试,测试过程中必须严密监测其运行状况,确保检修过程正确无误,确保设备运行正常。
非常奇怪,上船已经一个月了,都没有见三管轮使用焚烧炉,不过这段时间大家确实都比较忙,但是还是忍不住询问,后来得知焚烧炉的风机是我们上船前刚刚更换的,之前使用焚烧炉不慎将风机打快掉了,可能是心里有阴影了把,刚刚装复的焚烧炉仅仅测试了以下,一直没有再次尝试使用,但是焚烧炉是关键性设备,非常重要的防污染设备,怎么不能用呢!

叶轮严重损坏
再三询问之下,慢慢地我们了解了这焚烧炉风机到底是怎么回事!事情是这样的,之前焚烧炉一直使用正常,直到一次使用时听见焚烧炉风机轴承有异响,然后就停炉,更换风机轴承,更换后焚烧炉继续使用时,驾驶台发现烟囱冒黑烟,通知到机舱时,焚烧炉已经报警,风机轴承过载,三管轮立即检查风机,发现风机叶轮已经被打坏严重变形,后来在拆检过程中,发现焚烧炉风机进口膨胀节变形,判断是船出厂时定位偏差导致膨胀节受力较大,导致风机蜗壳变形,然后将风机打坏,幸好焚烧炉还在保修期之内,申请保修后,厂家提供了叶轮、传动轴、轴承及轴承座等备件,船舶自行安装,在安装过程中,定位偏差的膨胀节采取将螺孔磨大的方法安装,使膨胀节及风机蜗壳尽可能少的受力,安装后启动试验无异常。

膨胀节和弯管短接
由于焚烧炉故障必须申请海事豁免,为了尽快取消豁免,风机安装仓促,也没有深入研究以及采取有效的措施,我们了解后,准备将焚烧炉风机重新吊检,计划将膨胀节变形的问题彻底解决,在吊检过程中,发现了风机故障的根本原因,来看看我们的拆检过程。

焚烧炉风机结构图
根据三管轮对上次吊检的描述,我们准备将膨胀节前端的弯管加高,使得膨胀节径向不受力,进而风机蜗壳也就不再受力了,这样就可以彻底解决由于蜗壳变形打坏叶轮的可能。就在弯管和膨胀节吊出后,发现风机进气接管24和叶轮的间距有10-14mm左右,这样的间距就算膨胀节法兰有偏差的话,碰擦到叶轮的可能性也非常小,更何况膨胀节短接本身就有一定的变形量,由此可见,由于膨胀节变形导致蜗壳叶轮碰擦的可能性较小,风机叶轮打坏肯定另有玄机,继续拆出进气接管24,取出叶轮,发现叶轮内部蜗壳部位有明显的碰擦痕迹,顶部变形较严重,而拆出的进气接管24只有较轻的擦痕,这样就再次确认并非是上述原因导致该故障。

间隙正常
现在就很奇怪了,到底是什么原因呢?考虑到是在更换轴承后出现的问题,难道是轴承的问题?让三管轮找来了之前更换下来的轴承,发现轴承并无损伤,感觉陷入了困局,就一台风机,难道还有什么高科技嘛?不对,在对轴承轴承座的研究发现,这个轴承座的设计另有玄机,轴承并非我们想象的直接装在轴上的,它是装在紧定套16上,紧定套上有一个锁紧环锁紧在轴上,在轴承座里有两根定位环将轴承定位在轴承座上。

传动轴结构
在原理弄明白后,分析很可能是在更换轴承后传动轴出现了轴向串动,导致叶轮擦壳后变形打坏。后面我们就再次检查新装复的传动轴、轴承及轴承座,确认没有问题,当然还是将出厂遗留的尺寸问题彻底解决后装复。(更多细节欢迎在下方给我留言)
机舱工作过程中难免会碰到很着急的检修,这个时候我们还是要理清思路,查明故障原因,切勿心急蛮干,沉着冷静,避免发生重复或者二次故障。
我是@轮机海员小新,轮机管理中我们都是在不断学习,不断提高自己,每一次检修工作中,只要有心都能学到东西。
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压滤机分离设备专业制造企业,集开发、设计、制造、服务于一体,具有专业的生产技术,先进的生产工艺,精良的制造设备,完善的检测手段。为满足不同用户的过滤需求,我们不断开发完善产品技术和品质,提高产品的自动化程度和售后服务质量。
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